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【企業(yè)文化故事】情系騰嶺三十載 躬耕不輟孺子牛

發(fā)布時(shí)間:2024-12-27  點(diǎn)擊:[]

“這事交給老劉!讓老劉去!”

“老劉,來給我?guī)蛡€(gè)忙!”

這些句子成了騰嶺公司塑編廠里的“高頻熱詞”。提起“老劉”,廠里人都知道老黃牛——?jiǎng)⑾蛟拧4蠹移綍r(shí)對他的印象是:憨厚、能干、認(rèn)真……他在騰嶺公司生產(chǎn)技術(shù)崗位上一干就是三十年,默默耕耘在生產(chǎn)管理一線,先后獲得集團(tuán)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、騰嶺公司“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”“五好職工”“崗位標(biāo)兵”等榮譽(yù)稱號。

他是任勞任怨、默默奉獻(xiàn)的老黃牛

老牛亦解韶光貴,不待揚(yáng)鞭自奮蹄。“人生就那幾十年,只要還能干得動(dòng),多干點(diǎn)也沒啥,累不著!”這是劉向耘最樸實(shí)的人生感悟,也是他三十年如一日的真實(shí)寫照。

工作上,他不分份內(nèi)份外,有求必應(yīng),有忙必幫,心系職工,時(shí)刻保持著一名共產(chǎn)黨員的初心本色。多年來,他默默無聞、孜孜不倦,有好處他讓,有困難他上,逐漸把自己活成了廠子上下都離不開的“老黃牛”。

無論是工作還是生活中他都率先垂范,發(fā)揮著一名共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

有一次正值周日,廠里急需裝一批貨,經(jīng)理急得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn),打幾個(gè)電話都沒找來人,就打給劉向耘:“老劉!趕快來廠里幫忙,急著裝貨發(fā)車!”此時(shí)劉向耘正在家做午飯,接到電話二話不說,關(guān)掉燃?xì)庠罹屯鶑S里趕。路上還不停地?fù)艽螂娫挘瑧{著他幾十年的“老黃牛”精神感召,喊來了兩個(gè)同事。他說:“兄弟們,廠里著急發(fā)貨,咱們今天中午餓著肚子也要把這批貨裝完,干完我請大家吃飯!”話音剛落,他擼起袖子就把50斤重的袋子扛到肩上……

50多歲的他頂著炎炎夏日,帶領(lǐng)大家揮汗如雨,一個(gè)小時(shí)就裝好了車。最后整個(gè)人累得都站不起來了,兩個(gè)同事還打趣說:“怎么樣,黃牛老了吧?”他用實(shí)際行動(dòng)給職工群眾詮釋了什么叫“共產(chǎn)黨員”,什么叫“先鋒模范”!

他是孜孜不倦、開拓創(chuàng)新的拓荒牛

劉向耘這人平時(shí)不善言語,但對事物的看法總有不同的角度。凡事愛鉆“牛角尖”,喜歡“拆改”“鼓搗”東西,愛研究“原理”,有一種不服輸、不認(rèn)慫的“犟牛”勁兒。

2020年初,客戶簽訂單時(shí),要求新型編織布產(chǎn)品的阻燃、抗靜電各項(xiàng)指標(biāo)要高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30%以上,且質(zhì)量指標(biāo)保持在±5%以內(nèi),并確保每件產(chǎn)品都能“可追溯”。廠里急需一套方案解決這個(gè)難題。

劉向耘了解到情況后,親自趕到現(xiàn)場,與客戶深入溝通,詳細(xì)掌握需求,發(fā)現(xiàn)真正的難點(diǎn)在于增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的穩(wěn)定性。“瓶頸”在于必須改變現(xiàn)有人工混料方式,提升設(shè)備自動(dòng)化水平,以提高“造粒”混合均勻度。這個(gè)問題如果委托設(shè)備商開發(fā),報(bào)價(jià)高達(dá)18萬元。此時(shí)劉向耘的“牛脾氣”一下就上來了,他就是不信邪,決定自己帶隊(duì)搞技改試制。

通過3個(gè)多月與技術(shù)人員的艱苦奮戰(zhàn),終于制作出自動(dòng)攪拌漏斗,解決了原材料人工混合不均勻的問題,同時(shí)加裝設(shè)備在產(chǎn)品上噴印獨(dú)立編碼,達(dá)到了“可追溯”的要求,客戶試用非常滿意。新型編織布的開發(fā)不但解決了產(chǎn)品質(zhì)量問題,也增加了塑編公司的產(chǎn)品多樣性,增強(qiáng)了企業(yè)市場競爭力。

此外,他還多次組織技術(shù)崗位職工到兄弟單位去學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),查缺補(bǔ)漏取長補(bǔ)短,通過技術(shù)切磋促進(jìn)技能提升。有次為解決拉絲生產(chǎn)操作手法不當(dāng)影響產(chǎn)量的問題,他特別邀請兄弟單位技術(shù)人員到廠現(xiàn)場指導(dǎo),經(jīng)過多次觀摩學(xué)習(xí),崗位職工操作手法得到優(yōu)化,收絲速度明顯加快,每分鐘收絲錠數(shù)量由原來的不足10個(gè)提高到15個(gè)以上,生產(chǎn)效率大幅提升。

他是盡職盡責(zé)、拼搏進(jìn)取的奮蹄牛

“干啥就要學(xué)啥,干啥就要像啥”,這是老劉的口頭禪。工作中,他始終堅(jiān)持“干一行、學(xué)一行、精一行”。他常說:“只有把廠子當(dāng)成自己家的廠,把職工當(dāng)成自己的兄弟姐妹,才能真正管理好這個(gè)單位。”他時(shí)時(shí)刻刻為廠子分憂,事事處處為職工解難。他分管的業(yè)務(wù)都“板板正正”,多年來沒出過任何紕漏。

2020年,廠里打算評審ISO9001質(zhì)量管理體系。面對一尺多厚的評審標(biāo)準(zhǔn)資料,大家都“頭皮發(fā)麻”不敢上手。面對困難,劉向耘挺身而出,站出來說:“我來啃!”

隨后他一頭扎進(jìn)資料堆挑燈夜讀,學(xué)習(xí)“4M1E人機(jī)料環(huán)”“PDCA”“QC質(zhì)量控制”等內(nèi)容。他組織車間人員逐步完善原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)準(zhǔn)則、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品過程檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)質(zhì)量規(guī)范,并加強(qiáng)了人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)等方面的力度,為產(chǎn)品質(zhì)量提供了有效保障。他還按照車間“6S”定制管理要求,重新規(guī)范了責(zé)任區(qū)域劃分,明確了責(zé)任人,最后成功助力廠里通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

近年來,塑編廠經(jīng)營形勢嚴(yán)峻,市場競爭日趨激烈,降低成本的壓力巨大。大家都說,工藝方面不可能再降了,否則會影響產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。他堅(jiān)持說:“沒有不可能的事,一切成本皆可降,降成本永無止境!”他換上工作服一頭鉆進(jìn)車間,每個(gè)工藝流程段他都親自干一個(gè)星期,深入與工人交流,優(yōu)化掉冗余操作環(huán)節(jié)12處,修改工位點(diǎn)8個(gè),累計(jì)減少喂料時(shí)間38分鐘。此外他還在廢料重新造粒、舊配件修復(fù)等方面出謀劃策。在他的努力推動(dòng)下,公司生產(chǎn)效率提高30%2021全年累計(jì)節(jié)約各項(xiàng)成本費(fèi)用近30萬元,全年銷售收入突破2500萬元。

產(chǎn)品的表面抗靜電后處理,行業(yè)“標(biāo)準(zhǔn)”做法是采用浸漬方式,多年來沒有人質(zhì)疑過,這種方法也寫進(jìn)了高校教科書里,但在實(shí)際生產(chǎn)中卻存在浪費(fèi)現(xiàn)象,約有一半助劑流失。劉向耘天天琢磨這個(gè)事情,當(dāng)他提出要改造這個(gè)環(huán)節(jié)時(shí),大家都反對:“別瞎折騰了!質(zhì)量搞毀了,訂單就永遠(yuǎn)沒有了……”他拍著胸脯說:“影響質(zhì)量和訂單我一個(gè)人負(fù)全責(zé)!賣房子我都賠!”他天天泡在試驗(yàn)室和車間,嘗試不同的后處理方式,并進(jìn)行大量試驗(yàn)。

在他歷時(shí)2個(gè)月的持續(xù)努力下,該工藝終于擺脫了傳統(tǒng)浸漬方式,提高了抗靜電處理效率,大幅降低助劑使用量,一舉改變現(xiàn)場“跑冒滴漏”的頑癥,降低了現(xiàn)場安全6S管理難度和生產(chǎn)成本,有力助推了現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。經(jīng)測算,此項(xiàng)技術(shù)為廠里全年節(jié)約助劑原料4噸,約合20萬元,并取得了國家實(shí)用新型專利。

卅載光陰彈指過,未應(yīng)磨染是初心。他甘為默默奉獻(xiàn)耕耘不輟的孺子牛,不斷突破技術(shù)難題,帶領(lǐng)職工攻克一道道難關(guān),取得了一份份耀眼的成績!他秉持熱愛把汗水灑在自己的崗位上,用行動(dòng)詮釋著初心使命和責(zé)任擔(dān)當(dāng)!