安徽礦機結構件車間電焊設備較多、無功功率較大、高次電流諧波嚴重,導致無功補償設備熔斷器、交流接觸器發熱嚴重,運行溫度持續在120℃左右,故障易發多發,電能損耗嚴重、變壓器容量浪費。

連日來,該公司電工技師、機電安裝保運分公司副經理張清波一班人,為提高變壓器利用率,降低電能損耗,保障配電設備安全運行,經過認真調研與論證,提出并立項“結構件二級配電室無功補償柜改造”勞模工匠創新項目,通過將分開放置的熔斷器、接觸器、電容器、電抗器改裝成模塊結構化、接線簡單的一體化的智能濾波電容器,有效降低了無功補償設備故障率,提高功率因數,降低電能損耗,提高變壓器利用率。
改造后,實測無功補償設備運行在60-70℃,電流諧波降低一半以上,變壓器增加負載80千瓦,年節約電費8萬元左右,獲得良好的經濟效益。